在日常使用中,我们发现机械手的 电气控制系统更易出现一些故障,作为设备维护人员,此类故障难以判断,不易解决。针对此类故障,及解决方法, 我们进行了总结,希望对其他企业同行 有所帮助。 下面我写一遍关于“FUJIACEEC-171码垛机器人修理与维护”的文章,帮助更多的技术人学习,
1.设备显示 FFFF报警
此报警是急停按钮被按下报警,首 先应检查急停按钮是否被按下,如有恢 复;若没有检查示教器的数据线是不是 松动,FAOI上的 CN105接 口的触摸屏数 据线是不是松动,将示教器的数据线拔下,将小 白块插好, (有的设备是插好 的,有的只插一个)。在这样状态下如 果能解除报警,就要检查 24V电源是否 正常。24V电源检查方法:上侧接线端子 的 l6脚 (24G)、i7脚 (+24V)、18脚 (24G)) 是否正常。如 以上都正常则机械手输入 电流电压不稳。若还不能解决 问题,则 可能为机械手内部程序丢失,需请厂家 人员重新考入芯片程序。
2.伺服放大器亏电
打开机械手电控柜观察伺服放大器 运行指示灯不亮,或报警 AB06为 5V电 源电压不足或无电压,检查 P5、N5两线, 上电测量两线间直流电压是否有 5V电压, 如无,测量 5V电源板 电源,若有 220V 输入,则5V电源板毁坏,更换 5V电源板 。
3.机械手抓手控制电路改造
原机械手抓手控制电路集成在控制 主板上,但是抓手电磁阀控制继 电器及 电磁阀线圈电流较大,使用过程 中容 易 造成电路过载烧毁主板,主板价格昂贵, 更换成本高,适宜从主板将控制信号引 出,外接保险盒,及 附加继电器控制。 即自TB1接线处将控制机械手抓手和下 压 板 电 磁 阀继 电器 的 HandP,Handl, Hand2引出,附加两个继电器,电磁阀线 圈电流通过继电器控制。这样改造大大 减少了机械手的抓手的故障处理成本, 利于维护维修。
4.码垛机器人开机后无任何报警,但停滞不工作
这种情况是 由码垛机器人电控箱与 排垛控制电控箱之间的连线松动或断路 导致的,码垛机器人侧 PLC程序 中XO03 线为从排垛 电控箱发出的空托盘到位检 测信号,触发空托盘到位信号,输出Al 线号通过端子接至排垛电控箱侧 X033号 线,如果信号没有传到排垛电控箱PLC侧, 则相当于没有托盘到位,此时排垛电控 箱侧 PLC不输出码垛信号,码垛机器人 停止工作,停止不动。若连线虚接则不 时出现此类情况,难以判断。
5.伺服放大器报警处理
当机械手显示 errorcodeAlO卜AlOc 时 为 z轴 报警,显示 A201一A20C时为 R 轴报警,显示 A301一A30C为 e轴报警, 显示 A401一A40C为 Q轴 电机报警,其中 AXOI(即各轴第一个报警)为伺服电机 编码器故障,AX02为伺服电机过 电流报 警。检查伺服电机编码器连线是否有断 裂或接触不 良。若排除以上故障,则拆 开码垛机器人底座侧板,找到B+X,B—X(X 代表故障轴代号)号线,测量二者之间 电阻,若为无穷大,则可判断,电机烧毁。 更换伺服 电机。在长期使用中我们发现, 最易出现故障的是 a轴电机编码器线或 电源线断裂或虚接,由于抓手经常转动, 若 固定不牢则容易发生故障,应在使用 中保持伺服 电源及编码器线缆护套完整, 线缆连接插头完好,一旦损坏则容易出现各种故障。
以上主要是一篇关于“FUJIACEEC-171码垛机器人修理与维护”的文章,希望帮到大家。